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喷印消泡剂 解决泡沫难题 助力喷印企业提质增效
一、水性压敏胶工业生产分析
1、工业客户主营水性压敏胶生产与应用,其产品在搅拌工序及后续丝网印刷工序中,频繁出现小气泡问题,影响产品外观与使用性能。
2、客户此前曾尝试其他厂家的消泡剂,但因为消泡效果不理想,甚至会降低胶水的粘度,无法满足生产要求。
3、因客户生产进度紧急,为快速解决问题,特寄递水性压敏胶样品至我司,委托进行针对性消泡剂研发与测试。
二、水性压敏胶对消泡的核心需求
1、水性压敏胶消泡剂需有效解决水性压敏胶在搅拌及丝网印刷过程中产生的小气泡问题,防止工业停产,确保工序顺畅。
2、所提供的水性压敏胶消泡剂不得降低水性压敏胶的粘度,确保胶水原有使用性能不受影响,保持原有设计的使用效果。
3、鉴于客户产品生产紧急,需快速提供有效的消泡解决方案及对应样品,缩短测试与应用周期,帮助客户提升效率。
三、针对性解决水性压敏胶泡沫痛点
1、为了针对性解决客户烦恼,我们了解到气泡问题导致水性压敏胶产品质量不达标,影响水性压敏胶的生产效率。
2、客户在生产流程中使用其他厂家的消泡剂,但实际应用效果始终不尽如人意 ,泡沫抑制不干净、持续时间短,延误了整体生产进度。
3、这款水性压敏胶样品存在明显的难溶于水的特性,消泡剂无法快速均匀分散。这一特性直接增加了消泡剂的研发与适配难度。

四、分析水性压敏胶参数指标
1、经过对客户寄来的水性压敏胶样品进行多维度、精细化的检测与研究,我们已大面积掌握其核心特性参数:样品 pH 值稳定在7左右,外观为黄色液体。
2、其黏度约为50 mPa・s,值得注意的是,该样品存在显著的水溶性缺陷,在水溶液中易出现成分析出、分散不均的问题,整体难溶于水。
3、基于这些准确的参数数据,我们针对性开展消泡剂研发工作,通过匹配体系 pH 值、适配胶水黏度范围、优化疏水成分兼容性等方式,可有效避免消泡剂添加后导致胶水黏度异常下降、破泡抑泡效果不足,以及体系相容性差等常见问题。
五、研发与测试消泡详细过程
为准确匹配客户需求,我司研发团队采用测试方案取10g 客户提供的水性压敏胶样品,分别加入 0.05g 不同型号的消泡剂,搅拌均匀后,观察并记录各型号消泡剂的消泡效果,具体结果如下:
1、软胶消泡剂B-3234:其特点是:快速渗透泡沫液膜损坏其稳定性,让气泡迅速破裂;且能在后续高温硫化等环节持续发挥作用。(泡沫很少,略微影响粘度)
2、胶印水性消泡剂B-3233:其特点是快速渗透泡沫液膜,打破张力平衡让气泡迅速破裂,还能在油墨表面形成防护层抑制新泡沫生成。(几乎无泡沫,不影响粘度)
3、胶液消泡剂B-3218:经过特殊工艺复配聚合而成,破泡速度快,能在几秒内消除各类气泡,包括表面气泡和深层微泡,抑泡持久。(泡沫很少,略微影响粘度)
4、胶衣消泡剂:B-3211:其特点是有效解决体系中较难消泡的问题,抑制搅拌时气泡的带入,帮助微小气泡从涂料中释放出来,具有卓越的消泡能力。(泡沫较少,抑泡时间长)
5、熬胶消泡剂:B-3232:快速渗透泡沫液膜损坏其稳定性,迅速破除表面大泡和内部细密小泡,抑制后续熬制、降温过程中泡沫再生。(泡沫很少,抑泡时间长)
六、产品实验结论:使用建议
1、通过测试对比,各型号消泡剂的消泡效果排列为:B-3233>B-3234≈B-3218>B-3211>B-3232,其中 B-3233 消泡剂效果优良,能大程度消除样品中的气泡,同时不降低粘度的核心需求。
2、建议优先推荐客户试用 B-3233消泡剂,其消泡效果显著。建议客户在试用过程中,记录消泡剂添加量、搅拌速度、印刷工艺参数等信息,便于后续优化生产流程,确保消泡效果稳定。
七、最终解决方案:客户反馈
我司按实验结论向客户寄递对应消泡剂样品后,客户快速开展试用。试用结果显示,B-3233消泡剂能有效解决水性压敏胶搅拌及丝网印刷中的气泡问题,同时,经客户检测确认,添加 B-3233消泡剂后,水性压敏胶的黏度始终保持在合理范围,未发现有存在异常下降或波动,不影响后续涂布、贴合等工艺环节。该产品准确匹配客户生产需求,成功助力其规避了因泡沫问题导致的产品瑕疵与生产延误,客户对这套定制化解决方案及B-3233消泡剂的稳定效果给予高度认可,对合作结果表示十分满意。

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